Тема: Модернизация установки для шлифования проката цеха №1 ООО «ЗЭМЗ»
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
ВВЕДЕНИЕ 7
1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 9
2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 14
3 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ШЛИФОВАНИЯ 19
4 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 23
5 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПО НАГРЕВУ 26
6 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 28
7 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 30
7.1 Выбор частотного преобразователя 30
7.2 Выбор промышленного контроллера 34
7.3 Выбор панели оператора 35
7.4 Выбор индуктивного датчика 36
7.5 Выбор блока питания 38
7.6 Выбор датчика угла поворота 39
7.7 Выбор аналогово модуля 41
7.8 Вывод по разделу 44
8МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦЦИ СКОРОСТИ ШЛИФОВАНИЯ 45
9РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 51
ЮРЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 52
И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 53
11.1 Краткое описание производственного участка 53
11.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 53
11.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового
процесса 53
11.4 Охрана труда 54
11.5 Производственная санитария 56
11.6 Эргономика и производственная эстетика 58
11.7 Противопожарная и взрывобезопасность 59
11.8 Экологическая безопасность 59
11.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 60
11.10 Вывод по разделу 61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 63
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А Результаты расчета 65
📖 Введение
В связи с непрерывным ростом требований к качеству стали и металлообработке, все большее место занимают различные методы обработки. На ООО «ЗЭМЗ» основным методом является абразивно-обдирочная обработка проката, выполняемых на различных типах станков.
Одним из основных установок для шлифования проката цеха № 1 является установка для шлифования проката. Установка служит для сплошной и местной зачистки проката углеродистых, легированных, инструментальных, нержавеющих, подшипниковых и других марок сталей и сплавов. Обдирочное шлифование на данной установке используется для удаления с заготовок дефектного слоя металла, удаления трещин после прокатки, зачистки поверхностей заготовок без их формообразования.
Установка сконструирована в 1986 году, и с момента введения в эксплуатацию не была модернизирована. Главный привод на данной установке выполнен на базе асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором в связи с тем, что он наиболее дешевый и надежный в эксплуатации. Производительность и качество обработки ограничены возможностью оборудования, в частности максимальная скорость обдирки составляет 60 м/с, отсутствует возможность стабилизации скорости при износе круга, регулировка усилия подачи производится в ручную и не стабилизируется в процессе обработки.
Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности процесса шлифования и расширения его технологических возможностей является увеличение скорости резания, которая задается частотой вращения двигателя. При обработке используется абразивный инструмент нового поколения, рассчитанный на рабочую скорость до 80 м/с.
В настоящее время широко внедряется частотно-регулируемый привод, позволяющий обеспечивать регулирование как ниже, так и выше номинальной скорости, за счет изменения частоты и напряжения.
Замкнутая система регулирования позволит стабилизировать линейную скорость обдирки, что приведет к повышению производительности обработки, к улучшению чистоты поверхности обрабатываемой заготовки и к увеличению стойкости абразивного круга.
В то же время применение частотного управления приводит к изменению режимов работы двигателя, требует настройки системы, анализа аварийных ситуаций и расчета режимов работы оборудования.
Ц,елью данного дипломного проекта является повышение производительности обработки на установке для шлифования проката.
Задачи:
- анализ технологического процесса;
- расчет режимов работы и выбор оборудования;
- проверка двигателя;
- разработка функциональной схемы системы;
- разработка принципиальной схемы;
- моделирование и настройка системы. Объект: установка для шлифования проката. Предмет: главный электропривод.
✅ Заключение
По результатам моделирования получены следующие результаты:
Итак, до модернизации линейная скорость обработки проката без стабилизации падала на 60 %, что приводило к нарушению технологии обдирки, снижению производительности, ухудшению стойкости круга и снижению качества обработки;
После модернизации применение частотного регулирования позволило стабилизировать скорость обработки на уровне 80 м/с, тем самым повысила производительность, увеличила стойкость круга и качество обработки.
Также были рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности.





